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關(guān)于影響氣化爐安全長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的儀表問題改進(jìn)優(yōu)化

來源: 作者: 發(fā)布日期:2021-02-01

 摘 要 :本文簡(jiǎn)單介紹了水煤漿氣化爐工藝流程、工況特點(diǎn)以及氣化裝置實(shí)際運(yùn)行過程中存在的故障難點(diǎn)問題。針對(duì)氣化裝置實(shí)際運(yùn)行過程中出現(xiàn)的水煤漿流量計(jì)測(cè)量值波動(dòng)大、不準(zhǔn)確、響應(yīng)滯后,氣化爐出口合成氣溫度測(cè)點(diǎn)振動(dòng)大、共因失效,黑水流量控制閥沖刷嚴(yán)重、故障率高等問題,從設(shè)計(jì)、選型、安裝、調(diào)試等方面進(jìn)行了研究,針對(duì)性地提出了切實(shí)可行的解決方案,保證了氣化爐的安全平穩(wěn)運(yùn)行,對(duì)解決同類裝置類似問題具有指導(dǎo)意義。

引言

氣化裝置采用 GE 水煤漿加壓氣化技術(shù),本技術(shù)采用氣化爐頂部單燒嘴設(shè)計(jì),60% 的水煤漿和高壓氧氣通過燒嘴入爐燃燒,爐膛溫度 1200℃~ 1300℃,燃燒反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣沿著下降管進(jìn)入激冷室水浴后沿上升管經(jīng)折流板出氣化爐進(jìn)入下游進(jìn)化裝置處理。同時(shí),系統(tǒng)產(chǎn)生的黑水送入閃蒸系統(tǒng),通過閃蒸、沉降達(dá)到閃蒸汽、熱量回收,灰水再生重復(fù)利用達(dá)到節(jié)能降耗的目的,產(chǎn)生的出渣、細(xì)渣送出界外。

氣化裝置壓力高、溫度高、介質(zhì)沖刷嚴(yán)重、腐蝕性強(qiáng),工況嚴(yán)苛,儀表設(shè)備故障頻繁。因部分儀表設(shè)備原始選型、材質(zhì)等問題導(dǎo)致合成氣等易燃易爆介質(zhì)外漏、內(nèi)漏、高壓竄低壓等風(fēng)險(xiǎn)偏高,針對(duì)氣化裝置頻繁出現(xiàn)故障的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),是保障氣化爐長(zhǎng)穩(wěn)安滿優(yōu)的必要條件。

1 氣化裝置實(shí)際運(yùn)行過程中存在的故障難點(diǎn)問題及解決思路

1)由于水煤漿特殊的物理特性,使其測(cè)量難度很大。

它含有 65% 左右的極細(xì)的煤固體顆粒,再加上輔助添加劑,在高壓工況下,因介質(zhì)對(duì)襯里的擠壓和對(duì)電極的沖刷環(huán)境,要求對(duì)電磁流量計(jì)傳感器的襯里與測(cè)量導(dǎo)管的附著性能以及電極的抗噪聲和防滲漏性能有著很高的要求,而且水煤漿是非牛頓流體,成分復(fù)雜、測(cè)量難度大,又有腐蝕性。依據(jù)同行業(yè)煤漿流量測(cè)量經(jīng)驗(yàn),目前的煤化工行業(yè)中德士古氣化爐中的煤漿流量計(jì)大部分設(shè)計(jì)和選型中都采用的是電磁流量計(jì),但實(shí)際使用效果差異很大,這一問題一直是煤化工行業(yè)專業(yè)人員討論的難題。

2)氣化爐出口合成氣溫度原設(shè)計(jì)為同一套管中三支熱電阻,三取二聯(lián)鎖停車。由于氣化爐出口合成氣管線振動(dòng)大,溫度波動(dòng),造成氣化爐停車的事故,所以為了避免此類事故發(fā)生,需對(duì)氣化爐出口合成氣溫度進(jìn)行改造優(yōu)化。

3)氣化裝置渣池泵黑水流量控制調(diào)節(jié)閥介質(zhì)為氣化爐黑水,該介質(zhì)對(duì)金屬材料具有較強(qiáng)的沖刷、腐蝕作用,在用的儀表調(diào)節(jié)閥頻繁出現(xiàn)閥體穿孔、閥內(nèi)件損毀性故障,閥門平均無故障周期只有 45 天左右,閥門維修費(fèi)用高,影響氣化爐長(zhǎng)周期運(yùn)行。

2 針對(duì)氣化裝置出現(xiàn)的故障的解決方案

2.1 針對(duì)氣化爐摻燒工況以及水煤漿自身特點(diǎn),如何解決煤漿流量的測(cè)量難題,從而為氣化爐安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行提供保障氣化爐采用 60% 的水煤漿與高壓氧氣入爐燃燒,水煤漿介質(zhì)成分復(fù)雜、脈動(dòng)信號(hào)強(qiáng)烈、測(cè)量難度大。在這種復(fù)雜工況下,行業(yè)內(nèi)優(yōu)選的測(cè)量方式還是電磁流量計(jì),電磁流量計(jì)雖然大多數(shù)時(shí)間內(nèi)滿足了氣化裝置水煤漿流量的測(cè)量要求,但是也存在很多問題,經(jīng)過多年使用總結(jié)出了一些提升電磁流量計(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的方法。

水煤漿電磁流量計(jì)是氣化裝置非常關(guān)鍵的測(cè)量設(shè)備,首先氣化爐水煤漿電磁流量計(jì)三取中間值參與氧煤比控制,其次氣化爐水煤漿電磁流量計(jì)三取二參與氣化爐聯(lián)鎖邏輯停車。所以,對(duì)水煤漿電磁流量計(jì)測(cè)量的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性提出了較高要求,這些性能指標(biāo)也是選型時(shí)重點(diǎn)考慮的因素。

2.1.1 水煤漿電磁流量計(jì)存在的主要問題

1)測(cè)量值失真現(xiàn)象嚴(yán)重

在氣化爐實(shí)際正常運(yùn)行過程中,水煤漿電磁流量計(jì)經(jīng)常出現(xiàn)實(shí)際值與測(cè)量值偏差大、零點(diǎn)漂移、波動(dòng)大等測(cè)量值失真現(xiàn)象。水煤漿電磁流量計(jì)存在波動(dòng)、測(cè)量值不穩(wěn)定等問題直接會(huì)影響氣化爐的正常操作,由于此問題曾經(jīng)引發(fā)過氣化爐誤停車的事故。

2)對(duì)實(shí)際流量變化測(cè)量響應(yīng)的速度慢

氣化爐對(duì)水煤漿流量測(cè)量的及時(shí)性是有較高要求的,因?yàn)檫@關(guān)系氣化爐的正常安全運(yùn)行。通過搜集氣化爐水煤漿電磁流量計(jì)實(shí)際運(yùn)行過程中的測(cè)量數(shù)據(jù),進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),水煤漿電磁流量計(jì)在實(shí)際擾動(dòng)發(fā)生的情況下,測(cè)量值的變化比實(shí)際流量的變化滯后約 25s。這意味著實(shí)際的水煤漿流量降低時(shí),測(cè)量值并沒有很及時(shí)快速地反映實(shí)際流量降低的變化。這個(gè)現(xiàn)象就比較可怕,因?yàn)樵诠潭ㄑ趺罕鹊目刂撇呗韵拢簼{流量測(cè)量值在滯后的這段時(shí)間沒有變化,那么氧氣流量也不會(huì)變化,而實(shí)際的煤漿流量已經(jīng)降低,這會(huì)導(dǎo)致氣化爐過氧,嚴(yán)重時(shí)存在爆炸的安全隱患。

3)煤漿質(zhì)量造成測(cè)量擾動(dòng)氣化裝置煤漿流量計(jì)測(cè)量介質(zhì)為水煤漿和含污泥廢水、

MTO 廢堿液,普通型流量計(jì)受水煤漿中含有固體顆粒對(duì)電極的撞擊、油膜干擾、絮狀物干擾,會(huì)產(chǎn)生脈沖和噪聲干擾,波動(dòng)比較大,同時(shí)水煤漿流量參與氧煤比計(jì)算并聯(lián)鎖停車,影響氣化爐的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

2.1.2 針對(duì)以上水煤漿電磁流量計(jì)存在的問題,進(jìn)行原因分析并提出解決方案

電磁流量計(jì)在測(cè)量水煤漿時(shí)出現(xiàn)測(cè)量值失真、測(cè)量響應(yīng)速度慢的原因有很多,如 :安裝不符合規(guī)范、接地不符合要求、參數(shù)設(shè)置不合理,高壓煤漿泵(往復(fù)泵)對(duì)煤漿流量測(cè)量的影響,摻燒工況對(duì)煤漿流量測(cè)量的影響,煤漿成分的變化等。下面就影響水煤漿流量測(cè)量的主要原因分析如下 :

1)電磁干擾

高壓煤漿泵廠房?jī)?nèi)有很多動(dòng)設(shè)備的大電機(jī),電機(jī)的運(yùn)行會(huì)釋放大量的電磁信號(hào),電磁流量計(jì)對(duì)周圍的電磁信號(hào)很敏感,因?yàn)殡姶帕髁坑?jì)的測(cè)量信號(hào)很微弱,一般只有2.5mV ~ 8mV。所以,對(duì)電磁流量計(jì)的要求,工作接地必須要可靠、牢固,符合接地規(guī)范的要求。

2)高壓煤漿泵

高壓煤漿泵的運(yùn)行穩(wěn)定與否對(duì)煤漿流量的測(cè)量有很大影響。因?yàn)楦邏好簼{泵是往復(fù)泵,在正常運(yùn)行過程中煤漿流體呈規(guī)律的脈動(dòng)流,脈動(dòng)較小,容易過濾。當(dāng)高壓煤漿泵故障運(yùn)行時(shí),煤漿流體會(huì)出現(xiàn)較大脈動(dòng),脈動(dòng)流會(huì)造成煤漿流量測(cè)量值的大幅波動(dòng)。所以,在平時(shí)高壓煤漿泵運(yùn)行過程中,及時(shí)巡檢,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。

3)煤漿成分

氣化爐摻燒污泥水導(dǎo)致煤漿成分更為復(fù)雜,含有污泥水的水煤漿呈酸性,酸性的水煤漿對(duì)電磁流量計(jì)有較強(qiáng)的腐蝕性,這會(huì)對(duì)煤漿流量的測(cè)量有較大影響 ;水煤漿中的氣泡也是對(duì)電磁流量計(jì)測(cè)量造成影響的不可忽視的因素 ;水煤漿是含固量很高的流體,固體顆粒撞擊電極產(chǎn)生的噪聲表現(xiàn)為煤漿流量測(cè)量值的波動(dòng)。其解決方案如下 :

① 對(duì)電磁流量計(jì)的電極提出要求,使用光滑而且表面積較小的電極,可以大幅減少顆粒物撞擊電極的頻率,并且電極表面不會(huì)輕易產(chǎn)生劃痕。

② 使用低噪型噪聲屏蔽新技術(shù),在電極表面采用分子級(jí)陶瓷隔離傳感器,有效屏蔽鐵屑、油膜、氣泡、絮狀物、顆粒物撞擊等測(cè)量噪聲。實(shí)踐證明,采用低噪聲型電極測(cè)量效果較好。

2.2 氣化爐出口合成氣溫度測(cè)點(diǎn)振動(dòng)大、元件頻繁損壞,3支溫度測(cè)量元件在同一個(gè)套管中,存在共因失效,氣化爐誤跳車風(fēng)險(xiǎn)高

2.2.1 氣化爐出口合成氣溫度測(cè)點(diǎn)的原設(shè)計(jì)存在較大缺陷

1)氣化爐合成氣出口溫度風(fēng)險(xiǎn)隱患

氣化爐合成氣出口溫度設(shè)計(jì)為三取二聯(lián)鎖儀表,三點(diǎn)中任意兩點(diǎn)高于 278℃,氣化爐跳車。如其中一點(diǎn)指示波動(dòng)超過聯(lián)鎖值,若其他兩點(diǎn)再出現(xiàn)波動(dòng)且超過聯(lián)鎖值,氣化爐將引發(fā)停車聯(lián)鎖,且氣化爐合成氣出口溫度回路被設(shè)定為回路斷路報(bào)警聯(lián)鎖 ;當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上測(cè)點(diǎn)斷路時(shí),將引發(fā)氣化爐停車聯(lián)鎖。所以,此溫度在運(yùn)行和維護(hù)過程中存在很大的安全隱患。

氣化爐出口管上原有溫度測(cè)量元件為 3 支熱電阻,并且 3 支熱電阻在 1 個(gè)套管里。因管線振動(dòng)較大,介質(zhì)流速快,含固體顆粒,沖刷嚴(yán)重,在氣化爐運(yùn)行過程中,因介質(zhì)沖刷嚴(yán)重套管穿孔導(dǎo)致氣化爐停車至少兩次。

2)處理此故障問題的難點(diǎn)

氣化爐合成氣出口溫度其中一點(diǎn)指示波動(dòng)超過聯(lián)鎖值,若其他兩點(diǎn)再出現(xiàn)波動(dòng)且超過聯(lián)鎖值,氣化爐將引發(fā)跳車聯(lián)鎖,所以需在線更換測(cè)量元件。此溫度測(cè)點(diǎn)測(cè)量的工藝介質(zhì)為壓力 6.5Mpa、溫度 230℃~ 260℃的氣化爐合成氣,首先將三點(diǎn)溫度強(qiáng)制在 240℃,然后經(jīng)計(jì)算 240℃對(duì)應(yīng)的 PT100 熱電阻阻值為 190.45Ω,將電阻箱阻值調(diào)整為 190.45Ω,再將故障點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)至機(jī)柜間安全柵處接線斷開,把調(diào)整好后的電阻箱接入安全柵。接入后通知 DCS 儀表班將回路斷路報(bào)警復(fù)位,然后依據(jù)此法,將第二只 190.45Ω的電阻箱接入另一點(diǎn)的安全柵,并復(fù)位斷路報(bào)警。經(jīng)過以上兩步,可以確保此溫度回路斷路聯(lián)鎖“失效”,現(xiàn)場(chǎng)人員

更換提前準(zhǔn)備好的新熱電阻測(cè)量元件。待現(xiàn)場(chǎng)更換完成后,機(jī)柜間處作業(yè)人員測(cè)量更換后的熱電阻阻值并做回路測(cè)試,都正常后接入安全柵,通知 DCS 儀表班將斷路報(bào)警復(fù)位,觀察 122TE210A/B/C 三點(diǎn)中控溫度指示,指示正常后解除聯(lián)鎖。

3)處理此故障的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

2.2.2 氣化爐出口合成氣溫度測(cè)點(diǎn)技術(shù)改造

1) 將耐振性能差的熱電阻改進(jìn)為耐振熱電偶。熱電偶套管采用耐振設(shè)計(jì),避免套管與工藝管線產(chǎn)生共頻振動(dòng),提高元件使用壽命,避免了聯(lián)鎖誤動(dòng)停車的風(fēng)險(xiǎn)。

 

 

表1 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

消減措施

氣化爐合成氣出口 溫度為三取二聯(lián)鎖,三

點(diǎn)中任意兩點(diǎn)溫度高于 278℃,氣化爐跳車

氣化爐合成氣出口 溫度回路有斷路跳車聯(lián)

鎖,三點(diǎn)中任意兩點(diǎn)斷路, 氣化爐跳車

DCS 班人員將該點(diǎn)聯(lián)鎖解鎖,將溫度值強(qiáng)制在 240℃在機(jī)柜間將3個(gè)單獨(dú)安全柵中的兩個(gè)分別接入事先阻值為 190.45Ω(溫度為 240℃)的電阻箱,接入第 1 個(gè)電阻箱后,要求 DCS 班對(duì)回路斷路報(bào)警復(fù)位,然后再接入第 2 個(gè)電阻箱,并再次復(fù)位斷路報(bào)警作業(yè)人員勞保穿戴整齊,

氣化爐合成氣出口溫度測(cè)量介質(zhì)的氣化爐合

成氣為高溫高壓有毒氣體,且該測(cè)點(diǎn)位于氣化爐合成氣出口管線上,距離地面 3.5m,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員存在被高溫高壓有毒氣體燙傷及中毒危害,且容易發(fā)生高處墜落事故

檢查現(xiàn)場(chǎng)腳手架搭設(shè)是否合格,開具合格的高處作業(yè)票,隨身攜帶四合一報(bào)警器,上腳手架作業(yè)必須正確系掛經(jīng)檢查合格的五點(diǎn)式安全帶,拆除測(cè)量元件活接時(shí),應(yīng)小心謹(jǐn)慎,若攜帶的四合一報(bào)警器報(bào)警,應(yīng)立即停止作業(yè),并快速返回地面

氣化爐合成氣出口溫度的安全柵位于機(jī)柜間

SIS 安全柵柜,柜中安裝有多個(gè)其他涉及氣化爐跳車聯(lián)鎖的安全柵,容易發(fā)生誤操作,引起跳車

DCS 人員共同確認(rèn)溫度測(cè)點(diǎn)安全柵位置,并在作業(yè)過程中在機(jī)柜間留專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)

氣化爐合成氣出口溫度更換測(cè)量元件期間,中控操作人員由于容易誤操作,引發(fā)該點(diǎn)跳車聯(lián)鎖

要求 DCS 班派專人在中控進(jìn)行操作,直至更換作業(yè)完成,聯(lián)鎖恢復(fù)

 

 

2)將 3 支測(cè)溫元件獨(dú)立分開,重新開孔。

對(duì)氣化爐合成氣出口管道實(shí)地察看并且查閱原設(shè)計(jì)資料發(fā)現(xiàn),在原有測(cè)溫元件的旁邊分別有氣化爐與氣化爐出口合成氣壓差表、氣化爐出口合成氣壓力表、氣化爐與鎖斗壓差表的取壓點(diǎn)。直管段上沒有足夠的開孔位置,只能在彎管后進(jìn)行開孔,經(jīng)過對(duì)氣化爐合成氣溫度流速進(jìn)行計(jì)算,以及氣體的特性和在相同的環(huán)境溫度條件下,判定 3支溫度計(jì)不會(huì)有溫差。在使用過程中的事實(shí)也證明,3 支溫度元件指示穩(wěn)定,基本沒有偏差。

 耐振熱電偶選型表

3)溫度套管進(jìn)行硬化,噴涂硬質(zhì)合金,316L+ 堆焊鈷基合金。 鈷基合金兼具耐磨損、耐高溫、耐腐蝕等性能,是適應(yīng)復(fù)雜工況的很好的合金材料。氣化爐出口合成氣帶灰份顆粒快速流動(dòng),壓力為 6.5MPa,溫度為 257℃。套管表面堆焊鈷基硬質(zhì)合金,硬度可達(dá) HRC40 以上,抗磨損、耐沖刷、耐高溫,完全滿足此工況的使用要求。

2.3 出渣池泵黑水流量控制閥閥門頻繁損壞,閥門需頻繁下線維修及在線更換的問題

2.3.1 出渣池泵黑水流量控制閥

氣化裝置渣池泵黑水流量控制調(diào)節(jié)閥,本廠使用的是偏心旋轉(zhuǎn)閥,介質(zhì)為氣化爐黑水,該介質(zhì)對(duì)金屬材料具有較強(qiáng)的沖刷、腐蝕作用。所以,在儀表選型中對(duì)閥內(nèi)件的材質(zhì)提出了特殊要求,閥芯、閥座采用 316+ 碳化鎢,閥體還是 WCB,此閥在運(yùn)行過程中,頻繁出現(xiàn)閥體穿孔、閥內(nèi)件損毀性故障,閥門平均無故障周期只有 60 天左右,閥門維修費(fèi)用高,影響氣化爐長(zhǎng)周期運(yùn)行。

陶瓷閥結(jié)構(gòu)圖

2.3.2 尋找新型材料,解決沖刷、腐蝕工況共存情況

對(duì)材質(zhì)相互制約的矛盾采用氧化鋯陶瓷解決了在氣化爐黑水工況下閥內(nèi)件耐沖刷與耐腐蝕不能同時(shí)解決的矛盾。閥體鑲嵌陶瓷襯里,實(shí)現(xiàn)了對(duì)閥體的有效防護(hù)。采用 V 型球結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了球閥精細(xì)的調(diào)節(jié)功能。

此陶瓷閥結(jié)構(gòu)上為雙向密封的完全對(duì)稱設(shè)計(jì),密封副獨(dú)立結(jié)構(gòu)加上特有的彈性補(bǔ)償結(jié)構(gòu),密封等級(jí)高,新材料應(yīng)用,選用氧化鋯陶瓷閥,球體采用先進(jìn)研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,有很好的密封性能。氧化鋯陶瓷球閥除具有金屬球閥的絕大多數(shù)優(yōu)點(diǎn)外,更具有超強(qiáng)的耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕等顯著特點(diǎn),閥球、閥座及內(nèi)襯均采用氧化鋯結(jié)構(gòu)陶瓷材料,洛氏硬度高達(dá) HRA87 以上,因而能承受高速流體及硬顆粒介質(zhì)的沖蝕,具有異的耐磨損性,解決了腐蝕 / 沖刷工況共存導(dǎo)致材質(zhì)選擇的矛盾。

陶瓷閥門廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、污水處理等工業(yè)領(lǐng)域,陶瓷閥門優(yōu)越的性能主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面 :

陶瓷閥門在高溫、高壓、強(qiáng)腐蝕、高磨損等惡劣工況下使用,對(duì)比金屬閥門凸顯出陶瓷閥卓越的性能,主要表現(xiàn)在陶瓷閥使用周期長(zhǎng)、性價(jià)比高、維修量小等方面。而且,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,陶瓷閥將更加趨于完善和成熟,是腐蝕、高溫、磨損及沖蝕等惡劣工況設(shè)備選型的jue佳選擇。

3 結(jié)束語

通過對(duì)水煤漿氣化爐在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析,從設(shè)計(jì)選型、安裝、問題原因排查等方面深刻了解并理解問題的本質(zhì),從而提出行之有效的解決方案。為實(shí)現(xiàn)氣化爐安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行的目標(biāo)提供了一定的保障,同時(shí)也為同類煤化工裝置提供了良好的解決方案。

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